本發(fā)明涉及有色金屬冶煉,具體而言,涉及一種氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法。
背景技術(shù):
1、ticl4生產(chǎn)過程中,在沸騰氯化階段主要原料是富鈦料、石油焦,按照一定的比例在沸騰氯化爐內(nèi)和氯氣等物質(zhì)在950~1000℃反應(yīng)生成粗ticl4,大型沸騰氯化爐屬于上排渣氯化爐,氯化爐爐頂出氣溫度在700-900℃,粗四氯化鈦氣體攜帶大量固體雜質(zhì)由爐頂排出,經(jīng)粗四氯化鈦泥漿在氯化爐出氣管線返噴淋以降低爐氣溫度至220-240℃,使氯化鐵、氯化錳、氯化鋁等雜質(zhì)產(chǎn)生相變化轉(zhuǎn)化為固體形態(tài)經(jīng)旋風(fēng)分離器或收塵倉除去。
2、由于爐子下料量、爐氣流量、床層溫度會影響爐頂出氣溫度,再加上出口溫度噴淋的的滯后性,現(xiàn)有控制系統(tǒng)無法實現(xiàn)噴淋溫度及噴淋量的精準(zhǔn)控制,導(dǎo)致噴淋溫度及ticl4噴淋量不受控,致使豎管噴淋時對爐氣氣流擾動較大,無法連續(xù)有效穩(wěn)定的降溫,噴淋溫度在200-300℃頻繁波動,且噴淋的粗ticl4及爐氣攜帶的熔融態(tài)雜質(zhì)易與管道內(nèi)壁接觸,在瞬間噴淋量增大的工況下爐氣阻力增大并出現(xiàn)液體ticl4直接噴射在管道內(nèi)壁,加劇豎管堵塞,致使氯化爐運行20天就需要停車檢修,嚴(yán)重制約氯化爐生產(chǎn)運行穩(wěn)定性。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明解決的問題是,現(xiàn)有技術(shù)中,氯化爐出氣管線中粗ticl4的噴淋具有滯后性,導(dǎo)致無法精準(zhǔn)控制噴淋溫度和噴淋量,導(dǎo)致氯化爐容易堵塞,停車檢修周期短,影響氯化爐生產(chǎn)運行的穩(wěn)定性。
2、本發(fā)明公開了一種氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,1.用于氯化爐爐頂出氣管線噴淋控制系統(tǒng),包括以下步驟:
3、步驟s1:檢測出氣管線中噴淋前溫度t1和噴淋后溫度t2;
4、步驟s2:當(dāng)噴淋后溫度t2<第一預(yù)設(shè)溫度時,關(guān)閉四氯化鈦調(diào)節(jié)閥,停止噴淋;當(dāng)噴淋后溫度t2>第二預(yù)設(shè)溫度時,打開四氯化鈦調(diào)節(jié)閥,并執(zhí)行步驟s3;
5、步驟s3:實時檢測氯化爐爐頂出氣管線中的爐氣流量f,并根據(jù)爐氣流量調(diào)整氯化爐爐頂噴淋的比例控制和/或積分控制和/或微分控制參數(shù);
6、步驟s4:根據(jù)比例控制和/或積分控制和/或微分控制參數(shù)的變化控制出氣管線上粗四氯化鈦噴嘴的開度大小和噴淋角度,根據(jù)爐氣流量f、噴淋前溫度t1與噴淋后目標(biāo)溫度t3確定噴淋量進(jìn)行噴淋,之后返回執(zhí)行步驟s1;
7、其中,第一預(yù)設(shè)溫度<第二預(yù)設(shè)溫度。
8、進(jìn)一步的,所述第一預(yù)設(shè)溫度為220℃,所述第二預(yù)設(shè)溫度為240℃。
9、進(jìn)一步的,所述控制方法還包括:
10、記錄噴淋的時長并實時檢測噴淋管道的壓力,每間隔第一預(yù)設(shè)時長或當(dāng)管道壓力大于第一預(yù)設(shè)壓力時采用氮氣對四氯化鈦調(diào)節(jié)閥進(jìn)行反吹。
11、進(jìn)一步的,所述第一預(yù)設(shè)時長為10分鐘,所述第一預(yù)設(shè)壓力為0.03mpa。
12、進(jìn)一步的,步驟s3包括:
13、步驟s31:實時檢測氯化爐爐頂出氣管線中的爐氣流量f;
14、步驟s32:將步驟s32中獲得的爐氣流量f與預(yù)設(shè)爐頂出氣管道噴淋控制參數(shù)表對照查表,獲得比例控制和/或積分控制和/或微分控制參數(shù);
15、步驟s33:按照獲取的比例控制和/或積分控制和/或微分控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
16、進(jìn)一步的,步驟s4中“根據(jù)爐氣流量f、噴淋前溫度t1與噴淋后目標(biāo)溫度t3確定噴淋量”包括:
17、步驟s41:將爐氣流量f、噴淋前溫度t1與噴淋后目標(biāo)溫度t3代入如下公式計算獲取噴淋量:
18、噴淋量=850129.26/1000*f/[0.52*(t1-t3)];
19、或者,按照爐氣流量f、噴淋前溫度t1與噴淋后目標(biāo)溫度t3與預(yù)設(shè)噴淋量控制表對照查表,獲得噴淋量。
20、進(jìn)一步的,所述控制方法還包括:
21、實時檢測反吹時氮氣的壓力,當(dāng)其壓力小于第二預(yù)設(shè)壓力時,系統(tǒng)告警,所述系統(tǒng)告警包括聲光報警和/或信息聯(lián)動告警。
22、進(jìn)一步的,所述第二預(yù)設(shè)壓力為0.02mpa。
23、進(jìn)一步的,所述氯化爐爐頂出氣管線噴淋控制系統(tǒng)包括氯化爐爐頂出氣管線,所述氯化爐爐頂出氣管線包括第一橫管、第二橫管和豎管,其中第一橫管的一端與氯化爐爐頂連接,另一端與豎管的上端連接,所述豎管的下端與第二橫管的一端連接,所述第二橫管的另一端連接有旋風(fēng)分離器,在所述豎管的上端設(shè)置有噴淋組件,所述噴淋組件包括氮氣管線、粗四氯化鈦管線和噴嘴,所述噴嘴設(shè)置在粗四氯化鈦管線伸入豎管的一端,所述氮氣管線與粗四氯化鈦管線連接,在所述粗四氯化鈦管線上設(shè)置有四氯化鈦調(diào)節(jié)閥和壓力檢測裝置,在所述氮氣管線上設(shè)置有氮氣調(diào)節(jié)閥,在所述第一橫管上設(shè)置有第一溫度檢測裝置,在所述第二橫管上設(shè)置有第二溫度檢測裝置6。
24、進(jìn)一步的,所述噴嘴為實心錐形螺旋噴嘴,用于將粗四氯化鈦以霧狀噴出。
25、相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法具有以下優(yōu)勢:
26、本發(fā)明根據(jù)爐氣流量選擇對應(yīng)的比例調(diào)節(jié)、積分調(diào)節(jié)和/或微分調(diào)節(jié),并調(diào)整爐頂噴淋閥比例積分微分參數(shù),顯著提升了四氯化鈦調(diào)節(jié)閥的響應(yīng)速度,實現(xiàn)了快速調(diào)節(jié),系統(tǒng)波動小,將噴淋溫度波動控制在5%以內(nèi),從而使得氯化爐的單次運行周期提升了50%以上,再通過氮氣反吹的方法控制,能夠及時清除管道上形成的雜質(zhì),有效地保證了氯化爐的正常運行周期。本發(fā)明提供的控制方法簡單且易于實現(xiàn),能夠有效地解決噴淋溫度滯后,無法精準(zhǔn)控制氯化爐內(nèi)溫度和噴淋量的問題。
1.一種氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,用于氯化爐爐頂出氣管線噴淋控制系統(tǒng),其特征在于,包括以下步驟:
2.如權(quán)利要求1所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述第一預(yù)設(shè)溫度為220℃,所述第二預(yù)設(shè)溫度為240℃。
3.如權(quán)利要求1所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述控制方法還包括:
4.如權(quán)利要求3所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述第一預(yù)設(shè)時長為10分鐘,所述第一預(yù)設(shè)壓力為0.03mpa。
5.如權(quán)利要求1所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,步驟s3包括:
6.如權(quán)利要求4所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,步驟s4中“根據(jù)爐氣流量f、噴淋前溫度t1與噴淋后目標(biāo)溫度t3確定噴淋量”包括:
7.如權(quán)利要求1所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述控制方法還包括:
8.如權(quán)利要求7所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述第二預(yù)設(shè)壓力為0.02mpa。
9.如權(quán)利要求1-8中任一項所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述氯化爐爐頂出氣管線噴淋控制系統(tǒng)包括氯化爐爐頂出氣管線103,所述氯化爐爐頂出氣管線103包括第一橫管、第二橫管和豎管,其中第一橫管的一端與氯化爐爐頂連接,另一端與豎管的上端連接,所述豎管的下端與第二橫管的一端連接,所述第二橫管的另一端連接有旋風(fēng)分離器7,在所述豎管的上端設(shè)置有噴淋組件,所述噴淋組件包括氮氣管線101、粗四氯化鈦管線102和噴嘴4,所述噴嘴4設(shè)置在粗四氯化鈦管線102伸入豎管的一端,所述氮氣管線101與粗四氯化鈦管線102連接,在所述粗四氯化鈦管線102上設(shè)置有四氯化鈦調(diào)節(jié)閥2和壓力檢測裝置3,在所述氮氣管線101上設(shè)置有氮氣調(diào)節(jié)閥1,在所述第一橫管上設(shè)置有第一溫度檢測裝置5,在所述第二橫管上設(shè)置有第二溫度檢測裝置6。
10.如權(quán)利要求9所述的氯化爐爐頂出氣管線的噴淋控制方法,其特征在于,所述噴嘴4為實心錐形螺旋噴嘴,用于將粗四氯化鈦以霧狀噴出。