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水井用快速節(jié)能潛孔錘的配氣系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:11815817閱讀:491來源:國知局
水井用快速節(jié)能潛孔錘的配氣系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及一種農(nóng)業(yè)灌溉水井用氣動潛孔鉆具,尤其是涉及大口徑水井用快速節(jié)能氣動潛孔錘的配氣系統(tǒng)。



背景技術(shù):

近年來,北方旱情不斷加重,特別是山東地區(qū),大孔徑氣動潛孔錘在水井上的應(yīng)用越來越廣泛,隨著水位的不斷下降,水井施工的深度越來越深,配套設(shè)備空壓機的壓力參數(shù)也不斷提高,高達30Bar/35m3/min。目前,公知的水井用氣動潛孔錘大都有這樣的問題:其一,潛孔錘活塞與內(nèi)缸配合面過長,因工作過程定位精度走失,易發(fā)生該配合面研傷斷裂的問題;其二,因公知潛孔錘配氣系統(tǒng)先天不足,結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化,氣動潛孔錘工作壓力低,一般在19Bar,空壓機轉(zhuǎn)速居高不下,耗氣量大,用戶的使用經(jīng)濟效益差;其三,隨著水井施工孔徑的不斷變大,所用鉆頭直徑加大后鉆頭重量增加,根據(jù)沖擊理論等鏡面?zhèn)鬟f原理,公知的潛孔錘活塞重量輕,沖錘工作過程能量損耗大,單次沖擊功小,破巖能力差;其四,公知氣動潛孔錘因結(jié)構(gòu)限制,工作頻率低,對于大孔徑水井施工來說,總鑿巖效率低,能耗高;最后,根據(jù)流體力學(xué)相關(guān)理論分析看,氣動潛孔錘某些機構(gòu)設(shè)計不合理,壓力損失大,節(jié)能效果差。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是針對上述問題提供一種可有效避免潛孔錘活塞與內(nèi)缸配合面研傷斷裂的問題;結(jié)構(gòu)合理,氣動潛孔錘工作壓力高,耗氣量小;單次沖擊力大,破巖能力高;工作頻率高,工作效率高,能耗低;壓力損

失小,節(jié)能效果好的水井用快速節(jié)能潛孔錘的配氣系統(tǒng)。

為了解決上述問題,本發(fā)明創(chuàng)造采用以下技術(shù)方案:一種水井用快速節(jié)能潛孔錘的配氣系統(tǒng),包括外管、內(nèi)缸、導(dǎo)向套、配氣座及活塞,內(nèi)缸的外表面與外管的內(nèi)表面配合形成配氣系統(tǒng)總進氣通道;

活塞、外管及導(dǎo)向套配合形成前氣室;

活塞的外表面與外套的內(nèi)表面配合形成通向前氣室的前氣室進氣道;

活塞、內(nèi)缸及配氣座配合形成后氣室。

以下是本發(fā)明的進一步改進:

所述內(nèi)缸上開設(shè)有后氣室進氣槽,后氣室與前氣室進氣道之間通過后氣室進氣槽連通,活塞在內(nèi)缸內(nèi)滑動可實現(xiàn)后氣室進氣槽的密封與開啟。

進一步改進:

活塞在外管內(nèi)滑動可實現(xiàn)前氣室進氣道的密封與開啟。

進一步改進:

內(nèi)缸包括圓筒形的缸體,缸體內(nèi)腔沿其軸線方向依次分為第一后氣室、第一密封氣室、第二后氣室及第二密封氣室。

進一步改進:

第一后氣室與第二后氣室的直徑一致,第一密封氣室與第二密封氣室的直徑一致;

第一后氣室的直徑大于第一密封氣室的直徑。

進一步改進:

前后氣室進氣槽為長槽型孔。

進一步改進:

活塞的外表面上具有與內(nèi)缸的內(nèi)表面配合的第一配合面。

進一步改進:

活塞的外表面上還具有與外管的內(nèi)表面配合的第二配合面及第三配合面;

活塞的外表面上位于第一配合面與第二配合面之間的位置設(shè)有環(huán)形槽。

進一步改進:

第一配合面的前端開設(shè)有5個均布的大圓弧進氣槽,大圓弧進氣槽為圓弧型;

第二配合面的前端設(shè)有8個圓弧型圓弧過氣槽,圓弧過氣槽的出氣端用大圓弧平滑過渡;

第三配合面的上設(shè)有5個均布的第二大圓弧進氣槽。

進一步改進:

活塞的重量優(yōu)選為44.4Kg, 活塞長徑比3.27。

進一步改進:

第一后氣室和第二后氣室封氣過程分為段,被封閉的氣體為高壓氣體P和常壓氣體P0;

第1段,當(dāng)活塞運動至其結(jié)構(gòu)行程L大于等于0.468Lmm,且小于等于0.757Lmm時,第一后氣室和第二后氣室壓縮常壓氣體P0;

第2段,當(dāng)活塞結(jié)構(gòu)行程L大于等于0.313Lmm時,且小于0.468Lmm時,高壓氣體P開始進入后氣室,活塞壓縮高壓氣體P和常壓氣體P0,為活塞沖程儲備能量;

當(dāng)結(jié)構(gòu)行程L小于0.313Lmm時,后氣室氣體壓縮膨脹能達到最大,同時前氣室高壓氣體P釋放完畢,變?yōu)槌簠^(qū),活塞在后氣室高壓的推動下開始向前沖擊,完成了活塞的一個沖程運動。

本發(fā)明采用上述技術(shù)方案具有以下技術(shù)效果:

1、可完全避免潛孔錘活塞與內(nèi)缸配合面研傷斷裂的問題;

2、結(jié)構(gòu)合理,氣動潛孔錘工作壓力高,耗氣量小,節(jié)能30%;

3、單次沖擊力大,破巖能力高;

4、工作頻率高,工作效率高,能耗低,鑿速提高20%~35%。

下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明進一步說明。

附圖說明

附圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖;

附圖2為本發(fā)明中內(nèi)缸的結(jié)構(gòu)示意圖;

附圖3為本發(fā)明中活塞的結(jié)構(gòu)示意圖;

附圖4為本發(fā)明中活塞A-A剖視圖;

附圖5為本發(fā)明中活塞B-B剖視圖;

附圖6為本發(fā)明中活塞C-C剖視圖;

附圖7為本發(fā)明中活塞D-D剖視圖。

圖中: 1-配氣座;2-內(nèi)缸;3-外管;4-活塞;5-導(dǎo)向套;6-第一后氣室;7-第一密封氣室;8-第二密封氣室;9-前后氣室進氣槽;10-圓弧槽收尾圓?。?1-大圓弧進氣槽;12-圓弧過氣槽;13-第二大圓弧進氣槽;14-前氣室;15-第二后氣室;16-活塞常壓氣體封氣點;17-配氣座常壓氣體封氣點;18-活塞高壓氣體封氣點;19-內(nèi)缸高壓氣體封氣點;20-第一配合面;21-環(huán)形槽;22-配氣系統(tǒng)總進氣通道;23-前氣室進氣道;24-配氣座桿;25-第二配合面;26-第三配合面;L-活塞結(jié)構(gòu)行程。

具體實施方式

實施例,如圖1-7所示,水井用快速節(jié)能潛孔錘的配氣系統(tǒng),包括圓筒形的外管3,外管3內(nèi)套裝有圓筒形的內(nèi)缸2。

內(nèi)缸2的外表面與外管3的內(nèi)表面配合形成配氣系統(tǒng)總進氣通道22。

所述外管3內(nèi)滑動連接有活塞4,活塞4的一端滑動連接在內(nèi)缸2內(nèi),活塞4的另一端套裝有導(dǎo)向套5,導(dǎo)向套5固定連接在外管3內(nèi),活塞4與導(dǎo)向套5滑動連接。

活塞4、外管3及導(dǎo)向套5的配合形成前氣室14。

活塞4的外表面與外套3的內(nèi)表面配合形成通向前氣室14的前氣室進氣道23。

如圖2所示,所述內(nèi)缸2包括圓筒形的缸體,缸體內(nèi)腔沿其軸線方向依次分為第一后氣室6、第一密封氣室7、第二后氣室15及第二密封氣室8。

第一后氣室6與第二后氣室15的直徑一致,第一密封氣室7與第二密封氣室8的直徑一致。

第一后氣室6的直徑大于第一密封氣室7的直徑。

內(nèi)缸2內(nèi)靠近第一后氣室6的一端設(shè)有配氣座1并通過配氣座1密封。

內(nèi)缸2上靠近第二密封氣室8的一端的外壁上開設(shè)有前后氣室進氣槽9,后氣室進氣槽9貫穿內(nèi)缸2。

前后氣室進氣槽9為長槽型孔,作為潛孔錘正常工作進氣孔和強吹孔。

配氣座1上固定連接有配氣座桿24,配氣座桿24與內(nèi)缸2同軸設(shè)置。

所述配氣系統(tǒng)總進氣通道22與內(nèi)缸2的內(nèi)腔之間通過前后氣室進氣槽9連通。

活塞4具有中心孔,活塞4的中心孔的軸線與配氣座桿24的軸線重合,配氣座桿24可深入到活塞4的中心孔內(nèi)。

活塞4的外表面上具有與內(nèi)缸2的內(nèi)表面配合的第一配合面20。

活塞4的外表面上還具有與外管3的內(nèi)表面配合的第二配合面25及第三配合面26。

活塞4的外表面上位于第一配合面20與第二配合面25之間的位置設(shè)有環(huán)形槽21,環(huán)形槽21的設(shè)計縮短了活塞4與內(nèi)缸2的第一配合面20的長度。

第一配合面20的前端開設(shè)有5個均布的大圓弧進氣槽11,大圓弧進氣槽11為圓弧型,圓弧半徑500毫米。

第二配合面25的前端設(shè)有8個圓弧型圓弧過氣槽12,圓弧過氣槽12的出氣端用大圓弧10平滑過渡,減小空氣阻力。

第三配合面26的上設(shè)有5個均布的第二大圓弧進氣槽13,第二大圓弧進氣槽的圓弧半徑500毫米。

活塞4的重量優(yōu)選為44.4Kg, 活塞4長徑比3.27,提高活塞與鉆頭打擊能量的傳遞效率。

高壓氣體通過配氣系統(tǒng)總進氣通道22和前氣室進氣道23,進入到前氣室14,推動活塞4向第一后氣室6和第二后氣室15運動。

第一后氣室6和第二后氣室15封氣過程分為2段,被封閉的氣體為高壓氣體P和常壓氣體P0。

第1段,當(dāng)活塞4運動至其結(jié)構(gòu)行程L大于等于0.468Lmm,且小于等于0.757Lmm時,第一后氣室6和第二后氣室15壓縮常壓氣體PO;第2段,當(dāng)活塞4結(jié)構(gòu)行程L大于等于0.313Lmm時,且小于0.468Lmm時,高壓氣體P開始進入后氣室,活塞4壓縮高壓氣體P和常壓氣體PO,為活塞4沖程儲備能量;當(dāng)結(jié)構(gòu)行程L小于0.313Lmm時的某一位置(根據(jù)供氣系統(tǒng)壓力的大小,位置不確定),后氣室氣體壓縮膨脹能達到最大,同時前氣室14高壓氣體P釋放完畢,變?yōu)槌簠^(qū),活塞4在后氣室高壓的推動下開始向前沖擊,完成了活塞4的一個沖程運動。

另外,結(jié)合配氣系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)行程L0,應(yīng)用計算機仿真設(shè)計軟件MATLAB,對活塞受力分析,建立活塞運動微分方程

通過仿真計算,選擇優(yōu)化活塞4的重量為44.4Kg, 活塞4長徑比3.27,使活塞獲得的最優(yōu)的沖擊頻率和沖擊功,提高活塞與鉆頭打擊能量的傳遞效率,和沖擊器總的施工效率,降低能耗,節(jié)約成本。

經(jīng)過試驗,應(yīng)用本發(fā)明配氣系統(tǒng)的的高風(fēng)壓潛孔潛孔錘與普通潛孔錘相比,鑿巖速度可提高20%~35%左右,單位功率耗氣量相對可節(jié)省30%,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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